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2007-3-21 14:36:13
卫生陶瓷棕眼及釉泡缺陷产生的原因及解决办法 

棕眼

1 棕眼的特征

  棕眼是指在成品釉层下的坯体上,直径在1.5mm以内的无釉小孔。


2
产生的原因

21 原料中有机物含量过高;

22 原料处理与贮存不当,致使泥浆发酵;

23 模具的含水量过大,对泥浆的吸水能力下降,致使坯体的密度降低;

24 泥浆真空脱气不完全;

25 成型时注浆速度过快;

26 施釉时未将附在坯体表面的灰尘及小颗粒擦抹干净;

27 泥浆过筛,回坯控制不严,致使大颗粒及其它杂质混入;

28 注浆管道由夜间成型室温度过高,内部泥浆变稠甚至变干,隔天不予清理,再次注浆时将颗粒带入模具;

29 煤气内硫化物等成份过多;

210 坯料中高温挥发份过多;烧成带停留时间短,有机物及氧化分解不完全;

211 坯体入窑水份过多釉层过厚;,

212 釉料配方不合理,烧成范围较窄,熔融温度偏高;

213 装窑产品密度过大,气流流通不畅,窑炉上下温差大;

214 泥料配方不合理,随着吸水率的降低,造成大量的棕眼出现;


3
解决棕眼的办法

31 精选原料,选择合适的供方;

32 避免泥浆长期存放(夏季),并采取三班搅拌措施,陈腐期满足后立即转入下一道成型工序;

33 控制好模具的含水量及吃浆面的光滑,适时调整注浆频率;

34 泥浆要进行严格的真空脱泡处理;

35 根据当日的泥浆参数调整并控制好主浆速度;

36 施釉时应将坯体的各部位特别是棱、角等擦拭干净;

37 严格过筛,除铁,不允许有漫筛,漏筛现象发生,定期清理储浆池罐,回坯要洁净,不允许有石膏,木屑等杂物混入;

38 注浆管道疏通后再行操作;

39 加装煤气过滤器;

310 延长高温烧制时间,调整坯料配方,适当减少高温挥发物多的原料用量;

311 严格控制釉坯入窑水份(一般在1.5%以下);

312 调整釉料配方,降低熔融温度,扩宽釉浆的烧成范围;

313 适当降低产品装窑密度,采取上中下,左中右的合理搭配,减少窑炉上下温差;

314 调整泥料配方,增大坯体的烧成范围。


釉泡

1 釉泡的特征

釉泡有落泡和烧泡之分,落泡是制品釉面有微小的凹坑,坑底无异色,坑的周边凸起;烧泡是因烧成温度过高而引起的凸泡,泡内表面较粗糙,集中在棱,角的称为枯釉或缩釉。


2
釉泡产生的原因

21 釉的始熔温度过低,高温粘度过大,使坯体分解的气体无法排出;

22 坯料含高温分解的原料过多,或某种原因烧成范围过窄;

23 烧成温度过高,气化分解剧烈,使坯体表面形成大小不等的凸泡;

24 部分原料对比配方设计标准波动较大,控制不严格,纠正不及时;

25 部分泥用原料,可溶性盐类,硫化物较多,高温时分解不完全;

26单面吃浆坐式等产品容积较深,高温排气不均匀,造成内外釉泡较多;

27 双面吃浆产品,坯体内外表面较致密,外表面釉层较厚,排气不畅,造成外表面釉泡较多,再有坯体过厚也是造成此缺陷的主要原因;

28 煤气内硫化物等杂质成份较多;

29 窑炉烧成曲线不合理预热带烧成时间短;

210 釉层太厚,泥料配方不合理,高温排气太多;


3
解决釉泡的办法

31 调整釉料配方,提高其始熔温度,采用高硅、高钙、低铝釉配方,降低高温粘度;

32 调整坯料配方,减少高温分解原料的用量,对每种料进行注坯上釉试验,不用易引起釉泡的坯料;

33 适当降低烧成温度,防止局部高温;

34 严格控制每种进厂原料的质量,对与配方设计标准波动较大的原料用量及时进行调整;

35 不用或少用可熔性盐类,硫化物较多的原料;]

36 对产品的重点部位采取擦试5%BaCl2MgCl2溶液的方法使之形成重金属盐类,减少缺陷的发生;

37 严格控制坯体厚度,使之达到单面吃浆9±1mm,双面浆11±1mm,控制施釉厚度使之在0.5~0.8mm范围之内;

38 调整坯料配方,使坯、釉结合性更加合理,适应范围更宽;

39 控制好煤气纯度,延长预热带烧成时间,使坯料在预热带阶段氧化反应更加充分;



2007-5-31 13:14:57
Re:卫生陶瓷棕眼及釉泡缺陷产生的原因及解决办法

看的出是学院派的,理论充分 过于想象化,实践工作基本没有 ,有兴趣加我;qq'362342968

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